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SLC分解爐及窯頭余熱風(fēng)管的技術(shù)改造

國投海南水泥有限責(zé)任公司 · 2015-04-01 14:38 留言

  1 分解爐的技術(shù)改造

  1.1 改造前存在的問題

  我公司2000t/d熟料生產(chǎn)線的回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為Φ3.95m×56m,離線式噴騰SLC分解爐的規(guī)格為Φ5 012mm×1900mm。從投產(chǎn)以來,分解爐就一直有塌料現(xiàn)象。到了2007年,分解爐開始出現(xiàn)頻繁的塌料和漏粉料現(xiàn)象,分解爐的出口及其C5筒錐部經(jīng)常出現(xiàn)950 ℃以上的高溫現(xiàn)象,窯況不穩(wěn)定,系統(tǒng)工況惡化,臺時產(chǎn)量也顯著下降。

  1.2  原因分析

  該生產(chǎn)線的煤磨系統(tǒng)布置在窯尾,其利用經(jīng)過高溫風(fēng)機(jī)后320 ℃的窯尾廢氣作為烘干熱源。2007年6月,公司利用兩條生產(chǎn)線的窯頭和窯尾的廢氣余熱建成了8 MW的發(fā)電站投產(chǎn),這樣窯尾廢氣經(jīng)過余熱SP爐后,溫度降到了210 ℃左右,從而導(dǎo)致入煤磨的熱風(fēng)溫度較以前降低了100 ℃。從2007年以來,進(jìn)廠原煤質(zhì)量(表1)整體下降,原煤水分增加,最高時內(nèi)外水分相加達(dá)到17%,熱值降低,原煤的易磨性也變差。以上因素嚴(yán)重影響了煤的烘干和粉磨,使得出磨煤粉的細(xì)度由以前的4%上升到9%(80 μm篩篩余),煤粉水分也相應(yīng)增加了3%,這樣的煤粉很難滿足窯和分解爐的要求。

  從表1可以看出來,入窯煤粉熱值下降了近580×4.18 kJ/kg。我們知道當(dāng)煤發(fā)熱量降低、揮發(fā)分變低、灰分增高、水分增大、煤粉變粗時,在相同的窯爐內(nèi)會造成煤粉燃燒速度慢,燃燒熱力不集中,火焰拉長無力,窯容易跑生料,煤粉容易沉積在窯后部造成結(jié)后圈等現(xiàn)象。并且煤粉在分解爐內(nèi)燃燒時,燃燒速度必然下降,因煤粉燃燒發(fā)熱速率決定了生料CaCO3的分解速率,那么必然導(dǎo)致出爐CaCO3分解率大幅度下降。另外,煤粉燃燒速度決定了煤粉燃燒完全(燃盡)需要的時間,如果煤粉不能在分解爐中燃盡,那么會導(dǎo)致煤粉在出分解爐管道及其C5筒繼續(xù)燃燒。該生產(chǎn)線的分解爐出口是一個較平且長的“鵝頸”管,因此在“鵝頸”管頂部平段地方容易積料,部分未燃盡煤粉被帶到該處繼續(xù)燃燒發(fā)熱造成局部高溫,部分生料粉夾帶著部分未完全燃燒的煤粉沉積于此,形成一層層結(jié)皮,從而導(dǎo)致 “鵝頸”平段部位經(jīng)常積料,會超過整個管徑的一半,嚴(yán)重影響了分解爐內(nèi)通風(fēng)。煤粉不能在分解爐內(nèi)完全燃燒導(dǎo)致分解爐溫度場分布不均勻,容易出現(xiàn)局部高溫現(xiàn)象,分解爐內(nèi)壁容易產(chǎn)生結(jié)皮,當(dāng)分解爐塌料時,結(jié)皮就會波動掉落,導(dǎo)致分解爐錐部和三次風(fēng)管連接處管道下料口堵料,從而被迫停窯處理。部分未完全燃燒的煤粉會被帶到C5筒內(nèi)繼續(xù)燃燒,造成C5筒錐部高溫,嚴(yán)重時造成C5筒堵料。

  1.2 技改方案和運(yùn)行情況

  技改方案:將現(xiàn)有的SLC分解爐改為N-MFC流化床爐。具體做法如圖1所示。

  我們將原有分解爐錐部完全去掉,利用爐與地面的有效空間,將整個爐體往下延伸1/3長度(即6 m的長度),擴(kuò)大分解爐爐容,在爐底加上流化床,配上流化風(fēng)機(jī)。取消原有的三次風(fēng)管下料口,三次風(fēng)管從原有的一路進(jìn)爐,改為二路,三次風(fēng)從新爐兩側(cè)進(jìn)爐。C4筒下料管也下移,下料口緊靠流化床上方,運(yùn)行時料直接下到床上,被流化風(fēng)機(jī)流化,然后被三次風(fēng)帶走,進(jìn)入分解爐內(nèi)分解。

  1.3 改造效果

  改造后,經(jīng)過2天的調(diào)試,窯產(chǎn)量大幅度提升,喂料量從之前的145 t/d提高到160 t/h左右。從觀察孔觀看分解爐內(nèi)煤粉燃燒狀況,爐內(nèi)呈輝焰狀態(tài),沒有爆燃現(xiàn)象,煤粉在爐內(nèi)燃燒穩(wěn)定。經(jīng)取樣化驗(yàn)出爐分解率從改造前的63.98%提升到75%以上。分解爐出口溫度穩(wěn)定在860 ℃左右。分解爐內(nèi)煤粉的穩(wěn)定燃燒,避免了爐內(nèi)局部高溫現(xiàn)象,爐內(nèi)壁結(jié)皮現(xiàn)明顯減少。出分解爐“鵝頸”管平段積料也明顯減少,基本上消除了此處結(jié)皮現(xiàn)象。雖有少許積料,但是都是粉料,很容易吹掃掉,分解爐通風(fēng)明顯好轉(zhuǎn),爐內(nèi)塌料現(xiàn)象明顯減少。偶然有塌料時,把C4筒下料三通閥打到入窯狀態(tài),或喂料系統(tǒng)直接導(dǎo)入生料庫,避免壓床現(xiàn)象,分解爐在2 min左右就能恢復(fù)正常運(yùn)行。分解爐的穩(wěn)定運(yùn)行,為整個系統(tǒng)的穩(wěn)定打下了基礎(chǔ)。雖然煤粉質(zhì)量沒有好轉(zhuǎn),但是整個窯況比技改前要穩(wěn)定,沖生料現(xiàn)象極少發(fā)生,熟料強(qiáng)度和合格率也有一定的提高。

  2 窯頭余熱風(fēng)管的技術(shù)改造

  2.1 改造前存在的問題

  公司于2007年6月在兩條生產(chǎn)線的窯頭和窯尾都安裝了余熱鍋爐,利用窯頭和窯尾排除的350 ℃左右高溫廢氣來發(fā)電,設(shè)計(jì)能力8 MW。從余熱帶電站投產(chǎn)以來,2 000 t/d生產(chǎn)線窯頭AQC爐的進(jìn)風(fēng)管由于受到篦冷機(jī)和窯頭空間結(jié)構(gòu)的影響,設(shè)計(jì)不夠合理,導(dǎo)致進(jìn)AQC爐的熱風(fēng)受到嚴(yán)重的影響,AQC爐的蒸汽量也一直很難達(dá)到設(shè)計(jì)值,發(fā)電量受到很大影響。為了更加有效地利用篦冷機(jī)余風(fēng),決定對篦冷機(jī)AQC爐的進(jìn)風(fēng)管進(jìn)行技改。

  2.2 技改過程和方案

  改造前后入AQC鍋爐風(fēng)管如圖2所示。

  由于受到篦冷機(jī)和窯頭空間結(jié)構(gòu)的影響,設(shè)計(jì)院最初設(shè)計(jì)時考慮盡量不動窯頭平臺的框架結(jié)構(gòu),從篦冷機(jī)二段中部側(cè)面取風(fēng)。由于受到窯頭二樓平臺大梁的限制,只能從大梁下面引出一長6 m的長方形風(fēng)管,導(dǎo)致風(fēng)管的角度只有30°。經(jīng)過測算飛沙料的休止角大于45°。小于45°的角度時,會引起風(fēng)管積料。此處風(fēng)管長達(dá)6 m,導(dǎo)致風(fēng)管大面積積料。雖然風(fēng)管下面有鋼梁支撐,但是由于積料過多,導(dǎo)致風(fēng)管下沉,使得風(fēng)管傾斜角度更小,積料也就更多。根據(jù)現(xiàn)場測算,此時的風(fēng)管通風(fēng)截面積已經(jīng)不到設(shè)計(jì)的一半,嚴(yán)重影響了AQC爐的取風(fēng)。更嚴(yán)重的是由于風(fēng)管下沉,導(dǎo)致風(fēng)管變形,擠壞風(fēng)管保溫內(nèi)襯,使風(fēng)管內(nèi)澆注料大部分脫落。澆注料脫落后,風(fēng)管殼體在高溫氧化和飛沙料的磨損下,很快就出現(xiàn)大面積的穿孔,大量的冷空氣被吸入風(fēng)管,導(dǎo)致AQC爐的熱風(fēng)進(jìn)一步受到影響,原本設(shè)計(jì)的蒸汽量為15 t/h,實(shí)際才5 t/h左右,影響了余熱電站的發(fā)電量。大量的冷空氣的進(jìn)入,也損失了大量的熱量,使系統(tǒng)熱耗增加。風(fēng)管破損后,飛沙料到處跑冒,嚴(yán)重污染了窯頭生產(chǎn)環(huán)境,危害到篦冷機(jī)設(shè)備的正常運(yùn)行。

  基于以上情況,公司決定于2009年2月對風(fēng)管進(jìn)行技術(shù)改造,更改原風(fēng)管的角度,具體布局如圖2所示。去掉原30°的6 m長出風(fēng)管,風(fēng)管改為從大梁上面穿過。經(jīng)過對現(xiàn)場空間的詳細(xì)勘察,和窯頭框架結(jié)構(gòu)的計(jì)算后,在不影響窯頭主體框架結(jié)構(gòu)的情況下,我們將窯頭二樓平臺的2條次梁和窯頭天臺的1條主梁及2條次梁拿掉,然后在窯頭天臺重新澆注一條反梁,以保證整體結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,從而給新風(fēng)管預(yù)留出足夠的空間。新風(fēng)管穿過窯頭2樓平臺和天臺后,再與原風(fēng)管對接??紤]到篦冷機(jī)此處的飛沙料較大,為了減少對接口處風(fēng)管的磨損,特別將風(fēng)管和篦冷機(jī)接口處從3 m擴(kuò)展到4.2 m,從而降低入管風(fēng)速,減少飛沙料對風(fēng)管接口內(nèi)襯的磨損。同時風(fēng)管接口處內(nèi)襯選擇超高強(qiáng)耐磨澆注料,進(jìn)一步提高澆注料的使用壽命。

  2.3 技改效果

  風(fēng)管改造至今4個多月,利用停窯檢修時間查看風(fēng)管情況,基本上完好無損。風(fēng)管技術(shù)改造的成功,充分利用了窯頭篦冷機(jī)廢氣熱量,避免了漏風(fēng),減少了熱損失,也減少飛沙料對環(huán)境的污染和對設(shè)備的損害。同時漏風(fēng)量的減少,使得熟料的冷卻效果更好,有利于提高熟料質(zhì)量,增加熟料強(qiáng)度。從余熱電站控制室顯示,窯頭AQC鍋爐蒸汽量一直都維持在15 t/h左右,整個余熱電站發(fā)電量已經(jīng)超過8.5 MW,噸熟料發(fā)電量達(dá)到36 kWh。整個技改費(fèi)用花費(fèi)不到15萬元,按照技改后1 h多發(fā)電500 kWh,電價0.5元計(jì)算,一年為公司創(chuàng)造直接經(jīng)濟(jì)效益近200萬元。

  3 結(jié)束語

  (1)通過分解爐的技術(shù)改造,擴(kuò)大爐容 ,延長煤粉在爐內(nèi)停留時間,提高煤粉燃燒效率和生料分解率,從而提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,提高了窯產(chǎn)量。

  (2)分解爐出口“鵝頸”管由于先天設(shè)計(jì)不足,“鵝頸”管平段較長,雖然爐內(nèi)煤粉燃燒效率大大提高,但是此處依然會有些許積料,影響爐內(nèi)通風(fēng)。要徹底解決此處積料問題,只有改造“鵝頸”管結(jié)構(gòu),減少此處平段長度,減少積料的空間,才可以從本質(zhì)上解決彎管積料的問題。

  (3)分解爐改造為流化床式結(jié)構(gòu),可以通過控制避免壓床現(xiàn)象。首先設(shè)計(jì)上我們將流化噴嘴的直徑從由6mm擴(kuò)大到8mm,其次在發(fā)現(xiàn)有壓床兆頭時(通過流化床上壓力測點(diǎn)和整個系統(tǒng)壓力可以判斷出來),早做分料處理,就不會出現(xiàn)壓床。

  (4)現(xiàn)在很多余熱電站都是在已經(jīng)建成的生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上建設(shè)的,由于當(dāng)初生產(chǎn)線的整個布局空間沒有考慮到余熱鍋爐的問題,就使得新建余熱鍋爐的風(fēng)管布局受到現(xiàn)有空間結(jié)構(gòu)的約束。風(fēng)管的整個結(jié)構(gòu)走向,應(yīng)該以工藝要求為主導(dǎo)原則,保證工藝的流暢性,進(jìn)而考慮如何進(jìn)行結(jié)構(gòu)的改動或者施工。若不以風(fēng)管的工藝要求為主導(dǎo)設(shè)計(jì)原則,克服框架結(jié)構(gòu)問題,那么勢必出現(xiàn)風(fēng)管走向不合理,出現(xiàn)積料、漏風(fēng)等問題,嚴(yán)重影響余熱鍋爐的正常運(yùn)行。這是設(shè)計(jì)者應(yīng)該注意的一個問題。

  通過對生產(chǎn)線現(xiàn)有不合理的工藝流程的技改,可以大大提高生產(chǎn)的穩(wěn)定性和能源的利用效率,往往能做到小投入大回報(bào),創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益。

編輯:陳宗勤

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