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Vulcan材料公司升級(jí)細(xì)磨流程

Vulcan材料公司 · 2015-04-07 10:08 留言

  兩年前,Vulcan材料公司安裝了Rockwell Automation下屬PavilionTechnologies公司的Advanced Process Control (APC) 解決方案以及馬爾文儀器的實(shí)時(shí)顆粒粒度分析儀,升級(jí)了其水泥細(xì)磨流程。 這些解決方案共同改變了設(shè)備的運(yùn)行,帶來了重大經(jīng)濟(jì)收益,尤其是在能源消耗方面,并顯著改善了產(chǎn)品質(zhì)量。

  2006年,Vulcan材料公司作出決定,用自動(dòng)化過程監(jiān)測(cè)和控制替換手工操作,升級(jí)細(xì)磨流程。 本文介紹了這一項(xiàng)目,研究了Pavilion Technologies公司的Cement GrindingApplication解決方案以及馬爾文儀器的Insitec細(xì)度分析儀所帶來的益處。

  Vulcan材料公司(Birmingham, Alabama, US)是美國(guó)建筑集料的領(lǐng)先生產(chǎn)商。 Vulcan公司于2007年收購(gòu)了Florida Rock Industries公司,將水泥制造納入其建筑材料業(yè)務(wù)中。公司的Newberry工廠利用現(xiàn)代化技術(shù)生產(chǎn)普通水泥和砌筑水泥。 生產(chǎn)的最后階段需要在球磨機(jī)流程中將熟料、石膏和石灰石研磨到所需的細(xì)度。 成品水泥的細(xì)度是決定1天強(qiáng)度的關(guān)鍵因素,對(duì)于所服務(wù)的市場(chǎng)尤其重要。

  細(xì)磨流程的手動(dòng)控制

  細(xì)磨流程將上游窯生產(chǎn)的熟料研磨至指定的表面積(布萊恩細(xì)度〉。電梯輸送機(jī)將球磨機(jī)的產(chǎn)物送入一個(gè)高效率分離器,根據(jù)顆粒粒度提取產(chǎn)品組分,粒度過大的材料被回收到球磨機(jī)中(見圖1)。在安裝自動(dòng)化控制裝置前,通過手動(dòng)操縱進(jìn)料率、分離速度和分離器吸入量保持細(xì)磨流程的性能,因?yàn)檫@三個(gè)參數(shù)對(duì)于工藝特性具有很大影響。常規(guī)測(cè)量設(shè)備變量和頻繁地離線布萊恩分析可提供數(shù)據(jù),并在此基礎(chǔ)上采取糾正措施。

  布萊恩測(cè)量被廣泛用于水泥行業(yè)內(nèi)顆粒細(xì)度的量化。在確定整個(gè)填充床壓降的基礎(chǔ)上進(jìn)行分析,并且只能離線執(zhí)行。在Vulcan材料公司,每?jī)蓚€(gè)小時(shí)進(jìn)行一次采樣和相關(guān)的測(cè)量,以檢查產(chǎn)品質(zhì)量。這些數(shù)據(jù)可用于過程控制,但顯然無法提供對(duì)于該過程的實(shí)時(shí)了解。

  意識(shí)到手動(dòng)方式的限制,運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)決定投資于自動(dòng)化控制解決方案,以優(yōu)化操作,重點(diǎn)在于能耗和產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)。 Vulcan材料選擇了Pavilion Technologies專為優(yōu)化水泥細(xì)磨流程設(shè)計(jì)的控制包。

  模型預(yù)測(cè)控制(MPC)技術(shù)

  Pavilion Cement Grinding Application解決方案的核心是一個(gè)多元的過程模型,可預(yù)測(cè)一個(gè)輸入范圍內(nèi)的性能。 基于這些預(yù)測(cè),可自動(dòng)控制這些工藝變量使工藝能夠保持在一個(gè)范圍內(nèi),達(dá)到優(yōu)化的目標(biāo)。 目標(biāo)如下:

  ·將產(chǎn)品質(zhì)量保持在規(guī)定范圍內(nèi)(布萊恩和325目)

  ·減少變異,提高運(yùn)行的穩(wěn)定性

  ·在受設(shè)備限制的情況下最大化新熟料的進(jìn)料率。

  Vulcan Materials細(xì)磨流程的具體控制方案是通過工藝試驗(yàn)進(jìn)行配置的。 配置過程定義為各個(gè)單元的不同參數(shù)之間的數(shù)學(xué)關(guān)系,產(chǎn)生一個(gè)快速和不斷優(yōu)化的精確模型。 當(dāng)工廠投入使用時(shí),模型實(shí)時(shí)運(yùn)行,推動(dòng)系統(tǒng)轉(zhuǎn)變?yōu)橄拗苾?nèi)的最佳運(yùn)行點(diǎn)。

  反饋系統(tǒng)測(cè)量工藝的反應(yīng),并將實(shí)際數(shù)值與所需值相比較。 一個(gè)穩(wěn)定的狀態(tài)優(yōu)化器計(jì)算控制變量的正確變化,以推動(dòng)控制變量達(dá)到目標(biāo)。 然后,一個(gè)綜合動(dòng)態(tài)控制器將這些投射到未來,為每個(gè)控制變量開發(fā)了一系列控制操作,并預(yù)測(cè)對(duì)于控制變量的影響,以同時(shí)滿足多個(gè)目標(biāo)。目的是為了最大限度地減少特定的目標(biāo)函數(shù),以便預(yù)測(cè)過程輸出盡可能接近所需的參考軌跡。

  在工藝值重新讀取,第一個(gè)控制操作的效果已被觀察到后,這種優(yōu)化過程隨之重復(fù),以維持未來的預(yù)測(cè)層位期間。 這被稱為“實(shí)時(shí)滾動(dòng)層位控制”,是模型預(yù)測(cè)控制的一個(gè)特點(diǎn)。 總之,該系統(tǒng)是一個(gè)綜合控制器的優(yōu)化器,能夠?qū)崟r(shí)計(jì)算和推動(dòng)過程達(dá)到最佳位置,這個(gè)位置不斷變化,在這案例中的變動(dòng)周期為30秒。 表1顯示了流程控制變量的最初狀態(tài)(安裝在線粒度分析之前)。

  Pavilion8控制器操縱研磨機(jī)的熟料進(jìn)料率和分離速度,以控制產(chǎn)品的布萊恩值。 電梯功率用于測(cè)量分離器的進(jìn)料率,通過使用相同的參數(shù),并采用不同的研磨機(jī)排氣風(fēng)扇阻尼器(用于控制通過研磨機(jī)的氣流),將其推向一個(gè)用戶定義的最高限值。 后一個(gè)變量和研磨機(jī)出口噴水會(huì)影響離開研磨機(jī)的材料的溫度,將其維持在所需的設(shè)置點(diǎn)。 最后一個(gè)循環(huán)通過最大限度地減少“研磨條件”—從電梯和研磨機(jī)功率變化率計(jì)算的變量來穩(wěn)定系統(tǒng)。 如果研磨機(jī)條件偏離零,通過研磨機(jī)的空氣流和出口噴水速度的變化將使其返回到零。

  軟件平臺(tái)的一個(gè)重要特征是能夠從輸入變量預(yù)測(cè)布萊恩細(xì)度的Soft Sensor(軟傳感器)。 將預(yù)測(cè)值與實(shí)測(cè)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)相比較,以使解決方案糾正偏差。 這種細(xì)化過程由系統(tǒng)的能力而促進(jìn),以妥善解決干擾變量:影響非直接可控的過程問題。 例如,可磨性或進(jìn)入球磨機(jī)的熟料溫度的任何變化都會(huì)影響設(shè)備,引發(fā)工藝的變化。 對(duì)于這種變化將有控制響應(yīng),保持過程的控制變量正確,并且模型修正對(duì)于這種干擾具有基本的堅(jiān)固性,即使這些并非專門包含在控制器中。

  自動(dòng)控制穩(wěn)定并提高了設(shè)備的性能,使其能夠成功運(yùn)行更長(zhǎng)的時(shí)間,同時(shí)減少了手動(dòng)輸入,控制器的利用率在95%以上。 然而,手動(dòng)布萊恩值變化性和操作錯(cuò)誤所產(chǎn)生的誤差不能與實(shí)時(shí)PSD測(cè)量精度相比。 此外,內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室研究結(jié)果表明,1天強(qiáng)度與粒度分布的相關(guān)性比布萊恩值更高。 從布萊恩值轉(zhuǎn)換為線上粒度測(cè)量似乎是合乎邏輯的下一步。

  了解水泥性能和粒度之間的相關(guān)性

  圖3顯示了質(zhì)控人員在現(xiàn)場(chǎng)制作的1天強(qiáng)度和3至30微米之間的材料量的相關(guān)性。 使用馬爾文儀器的離線激光衍射分析儀Mastersizer 2000生成粒度數(shù)據(jù)。

  研究顯示粒度參數(shù)與早期強(qiáng)度密切相關(guān)。 布萊恩值的限制之一是它提供了一個(gè)樣本的單數(shù),而不是提供粒度測(cè)量的分布。 具有不同粒度分布的兩個(gè)水泥樣品可能具有相同的布萊恩值,但由于細(xì)顆?;蜻^大材料的相對(duì)比例,現(xiàn)場(chǎng)的表現(xiàn)卻大不相同。 這結(jié)果量化了早期強(qiáng)度與關(guān)鍵粒度參數(shù)之間的關(guān)系,為過程控制提供更好的基礎(chǔ)。

  研究粒度和水泥性能之間的相關(guān)性有助于深入了解如何提高產(chǎn)品質(zhì)量。 通過控制水泥水合作用的速度,可以影響比表面積,從而直接通過粒度影響強(qiáng)度,但這項(xiàng)研究表明,顆粒粒度也會(huì)反過來影響需水量。 在使用過程中,水泥與水和其它摻入料混合,形成具有一定稠度的水泥漿;“坍落度”(slump) 一詞用于定義流動(dòng)性。 研究人員發(fā)現(xiàn),控制一定的粒度參數(shù)可以減少具有“正常坍落度”的混合料所需的水量。 這是一個(gè)重要的發(fā)現(xiàn),因?yàn)榛旌狭现械乃缴?,早期?qiáng)度就越高。

  總之,離線研究表明,基于粒度而非布萊恩值進(jìn)行控制,能夠更嚴(yán)密地控制產(chǎn)品的性能,并穩(wěn)定/降低需水量,增加給客戶帶來的好處。

  安裝實(shí)時(shí)粒度測(cè)量?jī)x器

  基于離線研究所獲取的信息,Vulcan材料安裝了一套能夠生成實(shí)時(shí)粒度數(shù)據(jù)的激光衍射系統(tǒng) — 線上Insitec粒度分析儀。 分析儀此前在其他水泥廠生產(chǎn)環(huán)境中的成功運(yùn)行確保該應(yīng)用。 Insitec的安裝快速方便,沒有出現(xiàn)任何問題,調(diào)試也非常簡(jiǎn)單。 它現(xiàn)在已成為工廠的一個(gè)組成部分,24/7全天候可靠運(yùn)行。 安裝后的系統(tǒng)可用性一直保持在95%以上。

  工藝流的代表性部分在分析后不斷通過樣品循環(huán)返回到生產(chǎn)線(見圖4)。 測(cè)量本身具有非破壞性、快速的優(yōu)點(diǎn),系統(tǒng)每秒鐘生成四個(gè)完整的粒度分布。 分析軟件有助于與設(shè)備控制平臺(tái)的集成,實(shí)現(xiàn)所有測(cè)量的完全自動(dòng)化。 對(duì)于常規(guī)監(jiān)測(cè)和控制,粒度系統(tǒng)提供:

  · %小于45微米

  · %3至30微米

[Page]

  改進(jìn)控制模型,以使用這些參數(shù)而非布萊恩值測(cè)量,是實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)監(jiān)測(cè)和控制的最后一步。 總體而言,分析儀的安裝和調(diào)試以及模型的修改需要大約五個(gè)星期的時(shí)間,對(duì)于工廠運(yùn)行幾乎沒有干擾。 當(dāng)完整的解決方案完成后,流程的全面優(yōu)化就會(huì)變得非常簡(jiǎn)單。

      收獲自動(dòng)化控制和實(shí)時(shí)監(jiān)控的益處

  綜合控制解決方案將流程推向了一個(gè)新的運(yùn)行體系,與以前具有很大的不同。 隨著優(yōu)化的進(jìn)行,收集信息,以促進(jìn)分離器運(yùn)行的重要變化。 很明顯,如上所述,高負(fù)荷能夠提高分離效率,所以現(xiàn)在將電梯功率提升到最大。 分離器速度下降能夠以更高的進(jìn)料流量提供所需的產(chǎn)品組分。

  工藝經(jīng)濟(jì)性方面最引人注目的變化是特定的能耗減少20.3%,即每研磨一噸水泥的能源使用量(見表2)。 研磨機(jī)功率顯著降低,即使產(chǎn)量(進(jìn)給率)高出15%以上。 由于磨球裝量減少了15%,在研磨方面也取得了益處。 產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析解釋了研磨過程變得更容易的原因。

  每日強(qiáng)度現(xiàn)在超出基礎(chǔ)水平15%,產(chǎn)品布萊恩值低于實(shí)施控制前10%。 更好地了解控制強(qiáng)度的顆粒粒度參數(shù),加上嚴(yán)密的工藝控制,能夠使產(chǎn)品剛好被碾磨到滿足規(guī)范的細(xì)度。

  產(chǎn)品質(zhì)量的提高還降低了C3S (alite) 濃度(見圖5)。提高C3S的濃度有助于提高早期強(qiáng)度,但會(huì)增加能源成本,因?yàn)樯a(chǎn)所需的窯條件更為苛刻。 由于強(qiáng)度目標(biāo)現(xiàn)在很容易達(dá)到,Vulcan材料降低了C 3的水平,以降低窯的運(yùn)行成本。

  產(chǎn)品的需水量現(xiàn)在已經(jīng)穩(wěn)定,相對(duì)較低,并已經(jīng)獲得了最終用戶的良好反饋。 產(chǎn)品質(zhì)量效益在經(jīng)濟(jì)方面很難量化,而節(jié)約能源則更容易估計(jì)。

  該公司計(jì)算,僅節(jié)約能源一項(xiàng),兩套系統(tǒng)的資本投資就已完全收回,整個(gè)項(xiàng)目的投資回收期僅有一年。

  結(jié)論

  Vulcan材料公司已通過自動(dòng)化控制和安裝實(shí)時(shí)粒度分析成功實(shí)現(xiàn)了水泥細(xì)磨流程的轉(zhuǎn)型。 該公司目前正在以更低的成本期間生產(chǎn)質(zhì)量更好的水泥。 該項(xiàng)目的成功得益于三個(gè)關(guān)鍵因素:

  ·針對(duì)行業(yè)需求選擇并安裝了一個(gè)功能強(qiáng)大的模型預(yù)測(cè)控制包

  ·認(rèn)識(shí)到了布萊恩值的局限性,并發(fā)現(xiàn)了粒度和水泥性能之間更高的相關(guān)性

  ·采用實(shí)時(shí)粒度分析作為過程控制的基礎(chǔ)

  通過完全自動(dòng)化,優(yōu)化過程以不同于項(xiàng)目開始之前的方式對(duì)設(shè)備進(jìn)行控制。 產(chǎn)量更高,分離器進(jìn)給率增加,研磨機(jī)功耗更低;過度研磨現(xiàn)在可以忽略不計(jì)。 每日強(qiáng)度提高了15%左右,即使該廠所采用的布萊恩細(xì)度比以前大大降低。 需水量已經(jīng)穩(wěn)定在較低水平,用戶反饋良好。

 

編輯:陳宗勤

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