黃心料的原因分析及處理
新泰中聯(lián)泰豐水泥有限公司現(xiàn)有一條5000T/D新型干法水泥生產(chǎn)線,于2014年9月3日點(diǎn)火運(yùn)行。熟料產(chǎn)量超過5500T/D,熟料3天強(qiáng)度≥30MPa,28天強(qiáng)度≥55MPa,熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗103.5㎏/t熟料,處于國內(nèi)5000t/d新型干法生產(chǎn)線的領(lǐng)先水平。熟料電耗53kwh/t熟料,處于國內(nèi)先進(jìn)水平。
今年3月份點(diǎn)火投料后,運(yùn)轉(zhuǎn)基本正常,3月23日因庫滿停機(jī)。4月11日點(diǎn)火投料后,開始正常,當(dāng)滿負(fù)荷生產(chǎn)后出現(xiàn)嚴(yán)重黃心料,內(nèi)部結(jié)構(gòu)比較致密。
一、原因分析
1、通過筒體掃描儀觀察,窯皮厚長,并且在三檔前面有后結(jié)圈,停窯后進(jìn)入窯內(nèi)測量有40mm厚,嚴(yán)重影響窯內(nèi)通風(fēng)。
2、在窯頭通過人孔門觀察燃燒器火焰,黑火頭偏長約500mm,火力發(fā)軟,窯前溫度低。
3、4月份在停窯期間,為了增加發(fā)電量在篦冷機(jī)后端上部加了一個(gè)1m高的擋風(fēng)墻,并在操作中人為降低后三室風(fēng)機(jī)閥門開度。
4、窯頭用煤量偏高,窯內(nèi)氧含量不足,導(dǎo)致煤粉燃燒不完全,而產(chǎn)生還原氣氛,易出現(xiàn)黃心料。
5、生料磨因躲峰生產(chǎn),一天停機(jī)2次,開停機(jī)是出磨生料KH波動(dòng)較大,并且在停窯時(shí)窯灰直接入窯,造成入窯生料成分波動(dòng)大。
二、采取措施
1、調(diào)整燃燒器斷面差有原來20mm調(diào)整到35mm,將內(nèi)風(fēng)全開,外風(fēng)開一半,增大旋流風(fēng),將火焰變短變粗,同時(shí)增加一次風(fēng)風(fēng)量,使煤粉完全燃燒。調(diào)整后再次觀察窯頭火焰,黑火頭基本沒有了,火焰變得順暢、活潑、有力,窯前溫度也提高到1150℃以上。
2、5月份停機(jī)期間,將篦冷機(jī)內(nèi)擋風(fēng)墻割掉30mm,同時(shí)要求操作員在不影響窯內(nèi)通風(fēng)的情況下,適當(dāng)減小篦冷機(jī)后三室風(fēng)機(jī)閥門,照顧一下余熱發(fā)電。
3、穩(wěn)定出磨生料成分,要求中控操作員要有預(yù)見性,提前調(diào)整配料,減少人為的波動(dòng),尤其是在石灰石換堆和開停機(jī)時(shí),要注意根據(jù)變化及時(shí)采取措施,避免生料成分出現(xiàn)較大的波動(dòng)。
4、調(diào)整配料方案,將硅率由原來2.55提高到2.7,減少液相量的產(chǎn)生,同時(shí)加強(qiáng)燃燒器的清理和前后移動(dòng),每班至少清理和前后移動(dòng)兩次。
5、在生產(chǎn)過程中盡量減少窯頭煤的用量,提高回轉(zhuǎn)窯轉(zhuǎn)速,有原來的3.9r/min提高到4.2r/min,從而達(dá)到薄料快轉(zhuǎn),減少窯內(nèi)填充率,保證窯內(nèi)通風(fēng)。
三、結(jié)論
在實(shí)際操作中,要求風(fēng)、煤、料和窯速的合理配合,只有做到“五穩(wěn)保一穩(wěn)”,才能保證回轉(zhuǎn)窯的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。通過采取以上措施,回轉(zhuǎn)窯的黃心料得到徹底解決。
編輯:周利群
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