水泥粉磨過程優(yōu)化節(jié)能控制系統(tǒng)研究
1 引言
水泥磨是水泥生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵設(shè)備,能耗高,磨損大,水泥磨的自動(dòng)化控制水平直接影響著水泥產(chǎn)品的質(zhì)量、產(chǎn)量以及能耗。然而對于復(fù)雜的水泥磨控制系統(tǒng),由于水泥磨本身具有的大時(shí)滯、多約束、多變量以及變量間的強(qiáng)耦合性等特點(diǎn),精確的數(shù)學(xué)模型難以建立,控制精度難以保證。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和控制理論的不斷發(fā)展,以PID控制為基本原理的自適應(yīng)PID、模糊PID等不斷成熟,為水泥磨系統(tǒng)控制注入了新的活力。
目前我國水泥廠采用的自動(dòng)配料系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了對各路物料下料比例的控制,使生產(chǎn)過程中化學(xué)成份達(dá)到合格的要求,但在質(zhì)量控制及產(chǎn)量方面存在如下問題:憑借操作工人經(jīng)驗(yàn)控制喂料量,產(chǎn)量調(diào)整主要依賴定時(shí)化驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行,造成調(diào)節(jié)滯后;調(diào)節(jié)滯后容易造成細(xì)度(或比表面積)波動(dòng);沒有準(zhǔn)確有效的磨機(jī)料位測量手段,無法判斷磨機(jī)內(nèi)的料位及變化;難以在質(zhì)量合格前提下實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量最大及穩(wěn)定,因而粉磨過程電耗偏高;當(dāng)磨機(jī)內(nèi)物料過多時(shí)容易形成飽磨,會(huì)導(dǎo)致跑粉、磨內(nèi)溫度增高、水泥細(xì)度跑粗等問題;當(dāng)磨機(jī)內(nèi)物料過少時(shí),會(huì)造成鋼球、襯板磨損增大,產(chǎn)量急劇減少等問題。
“水泥粉磨過程優(yōu)化節(jié)能控制系統(tǒng)”以安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行為目標(biāo),針對粉磨過程的運(yùn)行特點(diǎn),采用自尋優(yōu)、自適應(yīng)等先進(jìn)控制算法與常規(guī)控制算法相結(jié)合的控制策略,實(shí)現(xiàn)粉磨過程自動(dòng)控制,保證了粉磨過程安全、連續(xù)、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運(yùn)行。適用于水泥廠生料粉磨過程和水泥粉磨過程。
通過噪聲傳感器檢測磨機(jī)噪聲信號(hào),經(jīng)變送器處理后得到能夠準(zhǔn)確反映磨機(jī)內(nèi)存料量的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào),從而實(shí)現(xiàn)磨機(jī)內(nèi)料位的準(zhǔn)確測量;控制磨機(jī)喂料總量、磨內(nèi)通風(fēng)量、選粉機(jī)轉(zhuǎn)速等,調(diào)節(jié)磨機(jī)內(nèi)物料量、物料流速和循環(huán)負(fù)荷,并對磨機(jī)內(nèi)料位、物料流動(dòng)速度和循環(huán)負(fù)荷進(jìn)行優(yōu)化,保證磨機(jī)始終能在保證細(xì)度指標(biāo)的前提下運(yùn)行在最佳狀態(tài);粉磨過程狀態(tài)的穩(wěn)定,能夠使得產(chǎn)品細(xì)度穩(wěn)定、均勻性得到改善,保證質(zhì)量、提高產(chǎn)量,對水泥廠生產(chǎn)過程降低電耗,提高經(jīng)濟(jì)效益具有十分重要的意義;同時(shí),控制系統(tǒng)投入后,能夠防止空磨及飽磨,減輕運(yùn)行、勞動(dòng)強(qiáng)度,減少維護(hù)費(fèi)用,改善工作環(huán)境,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和良好的社會(huì)效益。
2 水泥磨優(yōu)化控制原理
2.1磨機(jī)內(nèi)存料量測量
磨機(jī)內(nèi)鋼球、鋼段和襯板相互碰撞產(chǎn)生噪聲,磨機(jī)噪聲隨著磨機(jī)內(nèi)料位(存料量)的變化而變化。在磨機(jī)料位低小時(shí),鋼球、襯板碰撞的幾率大、能量大,產(chǎn)生的噪聲大;在磨機(jī)料位增高時(shí),因?yàn)槲锪系牟粩嗵畛?,鋼球、鋼段和襯板碰撞的幾率減小、能量變小,產(chǎn)生的噪聲也減小。因而,用噪聲傳感器采集磨機(jī)噪聲信號(hào),經(jīng)由變送器對現(xiàn)場采集信號(hào)進(jìn)行分析與處理,就可以檢測到磨機(jī)料位的大小和變化。
經(jīng)過在不同水泥廠、不同型號(hào)磨機(jī)上的實(shí)際應(yīng)用,噪聲傳感器與料位變送器能夠準(zhǔn)確、靈敏地測量磨機(jī)內(nèi)存料量多少和存料量實(shí)際變化,而且通風(fēng)量、原料品質(zhì)的變化、原料的干濕對測量結(jié)果的影響都很小。磨機(jī)內(nèi)料位的準(zhǔn)確測量為整個(gè)粉磨過程的自動(dòng)控制奠定了基礎(chǔ)。
2.2料位優(yōu)化控制
在一定工況下,磨機(jī)料位--產(chǎn)量特性曲線如圖1所示。從曲線可以看出,磨機(jī)的產(chǎn)量并不存料量的增加而持續(xù)增大,實(shí)際上磨機(jī)存在最大產(chǎn)量料位點(diǎn),即最佳工作點(diǎn)。雖然磨機(jī)的料位-產(chǎn)量特性曲線存在著極值特性,但是其無法用公式表達(dá),而且會(huì)隨外界因素(例如物料、工況、機(jī)械磨損等)的變化而變化,特性曲線會(huì)發(fā)生漂移,但仍存在最佳工作點(diǎn)。根據(jù)粉磨過程運(yùn)行存在最大產(chǎn)量這一特性,采用優(yōu)化控制算法,對磨機(jī)的最佳料位點(diǎn)進(jìn)行搜索,以找到最大產(chǎn)量為方向,逐漸向最佳料位點(diǎn)靠近。優(yōu)化控制屬于控制的上層,對下層控制回路的操作目標(biāo)值進(jìn)行設(shè)定,以保證系統(tǒng)運(yùn)行在最佳狀態(tài)。
圖1 磨機(jī)料位-產(chǎn)量特性曲線
針對磨機(jī)大慣性、純滯后、參數(shù)時(shí)變的特點(diǎn),采用自尋優(yōu)、自適應(yīng)和智能PI控制相結(jié)合的控制策略,控制框圖如圖2所示。智能PI控制算法能夠保證穩(wěn)定工況下磨機(jī)料位的穩(wěn)定,并有較好動(dòng)態(tài)和靜態(tài)控制性能;在粉磨過程工況發(fā)生變化時(shí),對象參數(shù)隨之改變,采用自適應(yīng)控制算法使得常規(guī)控制器參數(shù)能夠自動(dòng)適應(yīng)對象模型的變化,保證粉磨系統(tǒng)在工況變化時(shí)的控制性能。
圖2 磨機(jī)料位優(yōu)化控制原理框圖
2.3物料流速與循環(huán)負(fù)荷控制
物料在磨機(jī)內(nèi)的停留時(shí)間主要由物料的流動(dòng)速度來決定,停留時(shí)間過長容易造成過磨,停留時(shí)間過短容易造成細(xì)度或比表面積不合格,導(dǎo)致產(chǎn)品不合格或經(jīng)選粉機(jī)后再次進(jìn)入磨機(jī)進(jìn)行二次或多次研磨。循環(huán)負(fù)荷同樣對磨機(jī)產(chǎn)量、質(zhì)量有至關(guān)重要的作用,過大或過小的循環(huán)負(fù)荷都會(huì)導(dǎo)致磨機(jī)產(chǎn)量下降。物料流速依靠料位、料位分布及磨內(nèi)通風(fēng)進(jìn)行控制;循環(huán)負(fù)荷通過物料流速、選粉機(jī)轉(zhuǎn)速進(jìn)行控制。
3 水泥磨優(yōu)化控制系統(tǒng)的應(yīng)用
3.1項(xiàng)目背景
北京市琉璃河水泥有限公司2#水泥磨為閉路磨,磨機(jī)規(guī)格為¢4.2×11米,控制采用北京和利時(shí)控制系統(tǒng)公司的MACS分布式控制系統(tǒng)(DCS),水泥磨的設(shè)計(jì)產(chǎn)量為90-110T/h,目前42.5#水泥的實(shí)際產(chǎn)量為90-100T/h,水泥磨單耗40KWh/T。DCS系統(tǒng)可以為每套粉磨系統(tǒng)提供一組AI點(diǎn)(0-20mA信號(hào))。在實(shí)現(xiàn)磨機(jī)內(nèi)物料量的準(zhǔn)確測量的基礎(chǔ)上,結(jié)合現(xiàn)有運(yùn)行參數(shù),自動(dòng)控制磨機(jī)喂料量;根據(jù)比表質(zhì)量調(diào)節(jié)選粉機(jī)轉(zhuǎn)速;在水泥磨喂料、排風(fēng)機(jī)、選粉機(jī)、磨機(jī)、提升機(jī)電流故障情況能夠進(jìn)行自動(dòng)處理,在保證質(zhì)量的前提下,保證水泥磨自動(dòng)、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
圖3 2#水泥粉磨過程工藝圖
圖中測點(diǎn)包括:噪聲料位、電機(jī)電流、出口風(fēng)壓、提升機(jī)電流、選粉機(jī)電流、回粉量;控制點(diǎn)包括:入磨喂料總量控制點(diǎn)、風(fēng)量控制點(diǎn)和選粉機(jī)轉(zhuǎn)速控制點(diǎn)。
3.2系統(tǒng)構(gòu)成
針對DCS系統(tǒng)的水泥廠粉磨過程優(yōu)化節(jié)能控制系統(tǒng)構(gòu)成如圖4所示。新增CMOCS站(內(nèi)置兩塊網(wǎng)卡),CMOCS上運(yùn)行ifix組態(tài)軟件,ifix作為OPC 服務(wù)器運(yùn)行,服務(wù)區(qū)A、B訪問CMOCS 中的ifix OPC服務(wù)器。硬件配置如表1所示。
表1 單套粉磨過程優(yōu)化節(jié)能控制系統(tǒng)配置
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圖4 琉璃河水泥粉磨系統(tǒng)DCS結(jié)構(gòu)圖
3.3控制方案
采用的控制包括:承重倉物料量控制、入磨物料量控制、料位控制、循環(huán)負(fù)荷控制。其中循環(huán)負(fù)荷控制為微量控制,承重倉物料量控制為定范圍調(diào)節(jié)(在范圍內(nèi)不調(diào)節(jié),超出一定量后調(diào)節(jié)),磨機(jī)料位控制為實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)。擬采集過程參數(shù)包括:承重倉重量(或料位)信號(hào)、磨機(jī)料位信號(hào)、磨機(jī)電流(或功率)信號(hào)、入磨物料量、出磨提升機(jī)電流信號(hào)、選粉機(jī)轉(zhuǎn)速信號(hào)、水泥入庫提升機(jī)電流信號(hào)??刂泣c(diǎn)包括:分料閥開度、選粉機(jī)轉(zhuǎn)速等。
另外,為了保證整個(gè)粉磨過程能夠達(dá)到最佳運(yùn)行,需要對選粉機(jī)進(jìn)行微調(diào),屬于小范圍自動(dòng)控制,實(shí)現(xiàn)循環(huán)負(fù)荷自動(dòng)控制。同時(shí)在優(yōu)化時(shí),同時(shí)對循環(huán)負(fù)荷進(jìn)行優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)粉磨系統(tǒng)整體優(yōu)化。#2水泥粉磨過程優(yōu)化控制系統(tǒng)界面如圖5所示。
圖5 #2水泥磨粉磨CMOCS優(yōu)化站系統(tǒng)界面
承重倉控制回路:
目的:保證承重倉物料重量在一定范圍內(nèi)。
原理:根據(jù)承重倉物料重量,調(diào)節(jié)配料總量。通過配料控制實(shí)現(xiàn)承重物料重量在設(shè)定范圍內(nèi)。
圖6 2#水泥磨粉磨過程承重倉控制原理圖
料位控制回路:
目的:保證磨機(jī)一倉物料量穩(wěn)定在最佳狀態(tài),保證研磨效果。
原理:磨機(jī)一倉料位,調(diào)節(jié)入磨分料閥開度,實(shí)現(xiàn)對入磨物料量的調(diào)節(jié),保證一倉料位穩(wěn)定在設(shè)定狀態(tài)。
料位設(shè)定優(yōu)化:由于物料性質(zhì)的變化會(huì)引起最佳料位值的變化(由噪聲變化或系統(tǒng)狀態(tài)[包括物料]變化引起),同時(shí)考慮比表面積與指標(biāo)的偏差,最終對料位設(shè)定值進(jìn)行調(diào)整。
圖7 2#水泥磨粉磨過程料位控制原理圖
循環(huán)負(fù)荷控制回路:
目的:保證磨機(jī)循環(huán)負(fù)荷穩(wěn)定。
原理:磨機(jī)一倉料位,調(diào)節(jié)入磨分料閥開度,實(shí)現(xiàn)對入磨物料量的調(diào)節(jié),保證一倉料位穩(wěn)定在設(shè)定狀態(tài)。
料位設(shè)定優(yōu)化:由于物料性質(zhì)的變化會(huì)引起最佳料位值的變化(由噪聲變化或系統(tǒng)狀態(tài)變化引起),同時(shí)考慮比表面積與指標(biāo)的偏差,最終對料位設(shè)定值進(jìn)行調(diào)整。
圖8 2#水泥磨粉磨過程循環(huán)負(fù)荷控制原理圖
3.4結(jié)果分析
圖9記錄了某年8月至9月手/自動(dòng)運(yùn)行產(chǎn)量數(shù)據(jù):選取24小時(shí)不間斷運(yùn)行、物料配比較平穩(wěn)的14個(gè)產(chǎn)量日(手動(dòng)7天、自動(dòng)7天)對比可見,投入自動(dòng)化運(yùn)行以來,2#水泥磨的產(chǎn)量較為穩(wěn)定。
圖9 2#水泥磨粉磨過程自動(dòng)、手動(dòng)運(yùn)行產(chǎn)量對比圖
圖10為同一時(shí)間段手/自動(dòng)運(yùn)行的比表合格率折線圖:對比可見,自動(dòng)運(yùn)行質(zhì)量水平與手動(dòng)操作相當(dāng),但總體趨勢相對穩(wěn)定,即質(zhì)量合格率較為穩(wěn)定。
圖10 2#水泥磨粉磨過程自動(dòng)、手動(dòng)運(yùn)行質(zhì)量對比圖
自某年8月2日起,手動(dòng)運(yùn)行7天有效數(shù)據(jù),平均臺(tái)時(shí)產(chǎn)量為93.98噸;自動(dòng)運(yùn)行7天有效數(shù)據(jù),平均臺(tái)時(shí)產(chǎn)量96.49噸,增產(chǎn)2.51噸、計(jì)2.6%。產(chǎn)量的上升代表能耗的降低,以此推算,本項(xiàng)目平均每天節(jié)省電耗2831.28千瓦時(shí)(2.51噸×47千瓦時(shí)×24小時(shí))。
4 結(jié)論
通過艾貝爾科技水泥磨優(yōu)化控制系統(tǒng)項(xiàng)目(CMOCS)的實(shí)施,使磨機(jī)長期處于最佳的工況運(yùn)行,減小水泥制粉的耗電量,提高水泥生產(chǎn)效率,穩(wěn)定水泥生產(chǎn)質(zhì)量。該技術(shù)的推廣能產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。
編輯:陳宗勤
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