水泥熟料產(chǎn)生白心的原因探索
涇陽聲威建材有限公司一期2500t / d 熟料生產(chǎn)線于 2004 年投產(chǎn)以來,熟料一直存有“夾心料”,顏色呈白色,較為松散,所占體積一般在5%~8%之間,最高可達到 12%。 現(xiàn)將我公司熟料產(chǎn)生“白心料”的原因和解決方案簡述如下,供同行參考。
1 形成機理
眾所周知, 在組成熟料的四種主要物料氧化鈣、二氧化硅、氧化鋁和氧化鐵中, 除氧化鐵會產(chǎn)生顏色外,其余三個氧化物均為白色。 在氧化氣氛下,氧化鐵為黑色,但在還原氣氛下, 根據(jù)還原氣氛的強弱所表現(xiàn)出來的顏色有所不同,如黃色、綠色。 如果還原氣氛很強,甚至可以把三價鐵還原成金屬鐵, 此時表現(xiàn)為白色。 因此,氧化鐵在不同程度的還原氣氛下,可以表現(xiàn)出黃色、綠色或白色等不同的顏色。 可見 “白心料”與還原氣氛有直接關(guān)系。
2 白心料的表觀性狀
熟料煅燒中存在大量的直徑100~300mm 的球形大塊料, 最大甚至達 1000mm 左右。大塊球料外殼為堅硬的燒成物, 而內(nèi)核則為兩類色澤不一的結(jié)構(gòu)物。 內(nèi)核為致密型結(jié)構(gòu)的黃色包裹體,即“黃心料”;大多數(shù)為內(nèi)核不堅硬而且易碎松散物料,顏色呈灰白土色的“白心料”。
3 原因分析
(1)經(jīng)取樣化驗 (表 1)分析 ,可以很容易看出,“白心料” 是經(jīng)過高溫煅燒, 且經(jīng)過物理化學反應生成的熟料, 具有熟料的各種物理化學性能,與窯內(nèi)竄出的生料相比,游離鈣和燒失量均低于“夾生料”,色澤和粒徑均不相同。 因此,不是我們認為的“夾生料”現(xiàn)象。
從表 1 數(shù)據(jù)可看出, 兩組樣品化學成分基本相近,雖然“白心料”中游離鈣達 4.41%,但也說明物料在窯內(nèi)已充分固相反應, 物料在液相反應中仍然 C2S 吸收 CaO, 變成 C3S不充分,故可認為“白心料”是經(jīng)過煅燒但沒有完全燒熟之故, 但又不是“夾生料”,從燒失量指標即可斷定。
沒有正常熟料強度高, 強度貢獻值僅是正常熟料的 74.39%, 游離鈣較高, 雖對整體熟料強度會有所下降,但“白心料”也并不是熟料的無效成分(表 2)。
(2)有一種看法認為 ,在熟料煅燒過程中,如果通風不良,就會產(chǎn)生還原氣氛, 此時在燒成帶熟料中的氧化鐵就會表現(xiàn)出黃色、 綠色或白色,熟料也就變成相應的顏色。 但是熟料進入篦冷機后, 由于空氣中含氧量提高,往往變成氧化氣氛,此時熟料中的低價氧化鐵就慢慢被氧化成三價鐵,又重新變成了黑色。 但是由于此時熟料已經(jīng)結(jié)粒, 氧氣擴散到熟料內(nèi)部比較困難, 而且熟料溫度下降得很快, 這樣就形成了熟料顆粒外表黑色,內(nèi)部白色。
我公司試驗結(jié)果表明, 其并非主要成因, 因為大塊熟料顆粒拿到室外,用風鎬打散,分別進行水冷和風冷,熟料仍是白心或黃心料。 故可認為, 未燃盡的煤粉落入熟料中繼續(xù)燃燒,在進入燒成帶時逐漸包裹,體積變大, 由于在熟料煅燒中是高溫缺氧狀態(tài), 煤很容易產(chǎn)生大量的CO, 造成熟料中的三氧化二鐵發(fā)生還原反應,產(chǎn)生白心料。
(3) 一般工藝管理不嚴格的企業(yè), 未確定窯的理想熟料臺時產(chǎn)量,為爭取產(chǎn)量最大化 ,過度發(fā)揮窯的產(chǎn)能, 窯熱工制度抗風險能力變差,當質(zhì)量有所惡化時,采取增加頭煤, 加以改善, 但長時間沒有減下來,或采取降窯速,從而改變窯氧含量和填充率, 為還原氣氛產(chǎn)生創(chuàng)造了條件, 從而進一步影響及窯皮的平整度, 長厚窯皮和結(jié)圈等工藝事故,形成白心料就不可避免了。
4 解決措施和效果
(1)加強工藝管理。 嚴格操作規(guī)程, 三班統(tǒng)一操作, 均衡穩(wěn)定地生產(chǎn), 每月進行一次熱工參數(shù)和配料方案優(yōu)化。 根據(jù)生產(chǎn)原始臺帳,找出優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)低消耗的區(qū)間, 生產(chǎn)參數(shù)和配料方案及其原燃材料成分進行分析和總結(jié), 便于進一步反饋和指導生產(chǎn)。
(2) 進一步核實噴煤管技術(shù)參數(shù)性能。 噴煤管購進后,首先應對每個風道的橫截面積進行計算, 同一次風機實際作功, 產(chǎn)生的風量計算出各出道的風速, 是否達到設計制造廠家或理論的技術(shù)參數(shù)性能,風速過大的應予以放風處理, 保證煤管火焰的渦流和高推力, 為建立良好熱工制度創(chuàng)造前提條件。
(3)明確噴煤管的定位。 提高燃燒器角度和增加內(nèi)風, 噴煤管一般情況下調(diào)節(jié)水平位置低 3°, 讓煤灰在落入熟料時燃盡,但操作不好時,往往容易燒耐火磚, 造成局部高溫點。
(4) 加強煤質(zhì)與配料在生產(chǎn)中的適宜性分析。 在實際生產(chǎn)中,企業(yè)為降低成本或大宗原燃材料品位較低時,劣質(zhì)原燃材料進入生產(chǎn)線,采取均化處理后, 仍需分析總結(jié)煤質(zhì)與配料在生產(chǎn)過程中適宜性, 及時調(diào)整配料方案,保證熟料的產(chǎn)質(zhì)量。我公司實際生產(chǎn)表明, 煤發(fā)熱量越低, 鋁氧率則必須控制在低水平運行。
(5)加強原燃材料成分的控制 。我公司曾因銅礦渣鐵含量下降,造成大量熟料產(chǎn)生白心料。 經(jīng)分析認為:銅礦渣含有氟化鈣,具有礦化劑的性能,因品位低,配比時摻入量相應提高,造成易結(jié)大塊和厚窯皮,產(chǎn)生“白心料”。 在一次銅礦渣供應不足的情況下, 更換成低品位的鐵礦石,其他控制指標未變,煅燒出的熟料呈墨綠色,解決了白心料現(xiàn)象。 這就進一步證實了工業(yè)廢渣含有或多或少的礦化物, 可降低熟料低固融點溫度, 是造成白心料的一大主要因素。
我公司加強了上述五個方面工作,取得了較好的防范和處理效果。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析, 游離鈣合格率得到進一步提高,從 73%提高到 87%,增強了安定性。 熟料 3d 和 28d 抗壓強度分別由 24MPa 和 48MPa 提高到 28MPa 和 57MPa, 從而大幅增加了水泥中混合材的摻加量。
5 結(jié)論
(1) 還原氣氛是造成熟料夾有白心料的真實原因。 一般在熱工制度不穩(wěn)定(如頭煤過多、長厚窯皮、結(jié)圈結(jié)蛋、 窯速頻繁調(diào)整、 頻繁塌料、窯爐風不匹配等)狀態(tài)下,熟料粒徑大,不均齊,極易產(chǎn)生白心料,嚴重影響熟料質(zhì)量和二次風溫,操作困難,合格率低,煤耗較高,必須結(jié)合生產(chǎn)實際情況及時分析調(diào)整。
(2) 白心料對熟料安定性和強度的影響隨白心料的增加而惡化,生產(chǎn)過程中必須高度重視。 在良好的熱工制度下, 即使產(chǎn)生少量的白心料, 對熟料強度和安定性不會造成過大影響,僅是色澤問題,不必過于擔心。 但應做好相應的記錄,分析原因,做到白心料不再增加。
(3) 必須高度關(guān)注原燃材料的指標變化情況,“生在料上, 死在窯上” 說明了實踐是檢驗認知的唯一手段。 因此, 利用數(shù)理統(tǒng)計分析工具, 反求原燃材料的控制指標是指導和處理生產(chǎn)實際問題的有效手段,具有較高的現(xiàn)實意義。
(4)超產(chǎn)應根據(jù)生產(chǎn)實際情況 ,定出窯臺時產(chǎn)量高限, 即窯理想熟料產(chǎn)量,不能隨意性地創(chuàng)出臺產(chǎn)新高,均衡穩(wěn)定才是生產(chǎn)之根本,也是杜絕“白心料”的有效途徑。
編輯:鐘婷
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