蒙西水泥:高新技術(shù)推動企業(yè)節(jié)能降耗
海拉爾蒙西水泥有限公司位于海拉爾區(qū)東郊,公司秉承“努力為員工創(chuàng)造全面發(fā)展的條件,提供實現(xiàn)自我價值的機會”的理念不斷奮力前行。新的季節(jié),新的開始,蒙西水泥公司也開始了新的遠航。
海拉爾蒙西水泥有限公司是內(nèi)蒙古東部地區(qū)規(guī)模較大的、工藝較為先進、盈利能力上乘的國家級高新技術(shù)企業(yè)。2003年3月,原伊敏煤電公司下屬的東海拉爾水泥廠并入蒙西高新技術(shù)集團公司,正式成立為海拉爾蒙西水泥有限公司。資產(chǎn)總額6億元,具備年產(chǎn)70萬噸熟料和120萬噸水泥的生產(chǎn)能力。公司現(xiàn)有員工523名,具有各專業(yè)高級職稱技術(shù)人員9名,中級技術(shù)職稱人員62名。
科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力
當(dāng)前,水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩40%以上,隨著市場份額的減少,競爭也達到白熱化程度,企業(yè)能夠在夾縫中生存下來,科技創(chuàng)新無疑成為唯一制勝法寶。
為了在激烈的競爭環(huán)境中生存,蒙西水泥有限公司把發(fā)展科技創(chuàng)新作為放在首要位置。專業(yè)技術(shù)人員的聘任不是靠資歷,而是靠能力和成果。有成績就有激勵,科研過程中出現(xiàn)問題能夠做到客觀對待,這極大地激發(fā)了員工的創(chuàng)新積極性。
為了增強企業(yè)發(fā)展后勁,公司注重加強人才的培養(yǎng)和提升工作。實行“師帶徒”機制,對“師”和“徒”進行動態(tài)考核管理。對優(yōu)秀的“師”或“徒”進行獎勵或提升,差的進行考核,不合格的及時予以解聘。使得師傅能夠盡心盡力地教,徒弟看到希望,能夠認真學(xué)習(xí),營造出良好的學(xué)習(xí)氛圍。
近三年來,蒙西水泥公司實施科技創(chuàng)新項目78項,其中有兩項獲國家發(fā)明專利、五項獲得新型實用專利、一項獲自治區(qū)科技進步三等獎。
科研投入助推產(chǎn)值提升
任何技術(shù)和工藝都不是放之四海而皆準(zhǔn)的。隨著氣候、環(huán)境、使用條件的變化,需要不斷進行改進,在日常生產(chǎn)經(jīng)營中,蒙西水泥公司加大對科研的投入,公司產(chǎn)值逐年提高。2014年至2015年,公司共投入科研經(jīng)費3833.6萬元,創(chuàng)造經(jīng)濟產(chǎn)值84566.9萬元,為公司發(fā)展提供了有力保障。
水泥行業(yè)的純低溫余熱發(fā)電是一項較為成熟的技術(shù),但在高寒地區(qū)使用,要面臨冬季水泥熟料生產(chǎn)線臨時停機鍋爐系統(tǒng)防凍難題。困難面前怎么辦?公司決定成立技術(shù)攻關(guān)小組,在掌握大量實驗數(shù)據(jù)后,通過技術(shù)改革,開發(fā)設(shè)計了余熱鍋爐防凍裝置,并且當(dāng)年施工當(dāng)年見效,一舉解決了在高寒地區(qū)應(yīng)用水泥行業(yè)利用純低溫余熱發(fā)電技術(shù)上的難題,獲得國家新型技術(shù)改革產(chǎn)品的實用專利。
在日常生產(chǎn)過程中,本地出產(chǎn)的褐煤在燃燒熱值上沒有無煙煤等煤種的燃燒熱值高。但如果從其他地方運來高熱值煤,距離又過長,成本巨大。如何利用本地出產(chǎn)的褐煤進行水泥原料煅燒,是擺在蒙西水泥公司面前最大的難題。
為了攻克這一難題,公司技術(shù)團隊分成幾個攻關(guān)小組,從褐煤燃燒發(fā)熱量上入手,深入工作現(xiàn)場,從粉碎機網(wǎng)眼大小,到煅燒鍋爐內(nèi)壁熱傳導(dǎo)材料的選擇,事無巨細,進行大量工作。經(jīng)過反復(fù)研究論證, 2013年1月,公司斥資1600萬元建設(shè)的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的褐煤煅燒水泥熟料裝備正式投入運行,一舉解決了在高寒賦存褐煤地區(qū)煅燒水泥原料的難題,這也是國內(nèi)外唯一能夠大規(guī)模使用褐煤煅燒水泥熟料設(shè)備和技術(shù)。
水泥行業(yè)是繼火電、汽車之后第三大氮氧化物排放的行業(yè)。國內(nèi)外一直都在探索解決辦法,時至現(xiàn)在,仍然沒有一個適合水泥行業(yè)的減排技術(shù)。盡管國家強制水泥生產(chǎn)企業(yè)實施了非催化氨還原技術(shù),使水泥行業(yè)氮氧化物排放量大幅度降低。但從根本上說,非催化氨還原技術(shù)是一個增量轉(zhuǎn)嫁技術(shù),在2010年前,大部分發(fā)達國家就已停止使用該技術(shù)。
海拉爾蒙西水泥有限公司經(jīng)過自主創(chuàng)新,發(fā)明的“一種大量、安全利用褐煤煅燒水泥熟料的技術(shù)”實施后,氮氧化物生成量由原來的1300mg/Nm3降低到目前500mg/Nm3以下,降低60%以上,每年可給企業(yè)降低采購成本超過1800萬元,熟料成本每噸降低25元以上。這項技術(shù)與非催化氨還原技術(shù)最大不同是,它是在生產(chǎn)過程中少氮氧化物的產(chǎn)生,而非催化氨還原技術(shù)是將產(chǎn)生過程中產(chǎn)生的氮氧化物進行還原的技術(shù)。因此,該技術(shù)推廣后,將對水泥行業(yè)工藝技術(shù)帶來一次大的革命?!耙环N大量、安全利用褐煤煅燒水泥熟料的技術(shù)”目前已經(jīng)獲得國家一項發(fā)明專利和兩項新型實用專利,并獲得2013年度自治區(qū)科技進步三等獎。
加大環(huán)保技改創(chuàng)造良好經(jīng)濟效益
在加強環(huán)境保護上,蒙西水泥公司不斷加大科研投入,變廢為寶,開發(fā)利用廢棄物和節(jié)能減排工藝、設(shè)備技術(shù),既獲得了較高的經(jīng)濟效益,又保護了生態(tài)環(huán)境。
鐵鋅尾礦粉是鐵鋅礦洗選后的廢棄物,如何變廢為寶,從而產(chǎn)生經(jīng)濟效益成為蒙西人不斷思考的問題。
從2012年起,經(jīng)過近百次的實驗研究,蒙西水泥公司終于探索出了用鐵鋅尾礦粉替代鐵礦粉的工藝配方,生產(chǎn)出符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求的水泥熟料。每年可使用鐵鋅尾礦粉近70000噸,節(jié)約成本330萬元以上,也為草原保護做出了巨大的貢獻。
脫硫石膏是火力發(fā)電廠的廢棄物,具有弱酸性,對土壤污染較大。由于脫硫石膏水分較高,始終無法在簡單水泥粉磨生產(chǎn)線中使用。2014年,蒙西水泥公司通過改進生產(chǎn)工藝,解決了脫硫石膏使用問題。每年可吸納脫硫石膏近60000噸,在為企業(yè)降低300余萬元成本得同時,也減輕了脫硫石膏的污染問題。
蒙西水泥公司原采暖鍋爐采用的是能夠使用劣質(zhì)煤循環(huán)流化床鍋爐。由于水分較高、廢氣溫度較高,沒有能夠適應(yīng)本地褐煤及本地環(huán)境并能滿足國家排放標(biāo)準(zhǔn)的除塵器。技術(shù)人員綜合引射流脈沖布袋除塵器、行噴脈沖布袋除塵器以及其他高溫、高水分物料布袋除塵器特點,設(shè)計并制作了適合本地物料及氣候特點的布袋除塵器,解決了采暖鍋爐粉塵排放問題,為環(huán)保又帶來了一次創(chuàng)新。
2003年,公司年產(chǎn)50萬噸水泥粉磨生產(chǎn)線正式建成,但設(shè)備老化,年耗能率高。為了進一步提高臺產(chǎn)、降低能耗、滿足市場需求,技術(shù)人員在對整個系統(tǒng)進行分析研究后,于2013年1月將系統(tǒng)部分管道及除塵器進行改造,年平均臺時產(chǎn)量超過180噸,提高20%以上。水泥電耗每噸降低6.88度,每年減少用電量700萬度。當(dāng)年生產(chǎn)旺季比2012年同期多生產(chǎn)水泥13.8萬噸,創(chuàng)造的邊際效益超過2000萬元。
為進一步提升企業(yè)生存和競爭能力,公司正在進行生料制備系統(tǒng)升級改造、部分設(shè)備設(shè)施節(jié)能技術(shù)調(diào)查研究、完善環(huán)保設(shè)施等7個項目的推進工作,部分項目已進入實施階段。
編輯:王超涵
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