祁連山水泥:公司技術(shù)改造成效顯著
今年以來,祁連山水泥集團圍繞節(jié)能降耗、降本增效目標,加大技改投入力度,通過技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新,優(yōu)化設(shè)備運行效率,積蓄企業(yè)競爭正能量。截止11月底,共投入2.4億多元,實施開展了130多個技術(shù)改造項目,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益和社會效益。
一是提高主機設(shè)備臺時產(chǎn)量,增加產(chǎn)量,降低能耗。公司組織對甘谷公司2號水泥窯開展了節(jié)能技術(shù)改造,通過應(yīng)用10多項專利技術(shù),提高了水泥窯臺時產(chǎn)量和熟料質(zhì)量,大幅降低了熟料燒成熱耗和熟料工序電耗。對平?jīng)龉旧夏ハ到y(tǒng)進行改造,將生料管磨改為輥壓機終粉磨系統(tǒng),提高了生料制備能力,減少了設(shè)備的維護維修成本,也降低了生料工序電耗,目前,平?jīng)龉旧戏勰ヅ_時產(chǎn)量已經(jīng)能夠達到260噸以上,較改造前提高了50噸以上,噸生料工序電耗較改造前降低了7千瓦時。對永登公司1、2號水泥磨進行硬件改造和參數(shù)優(yōu)化,簡化了工藝流程,降低了裝機容量,調(diào)整了磨機研磨體級配,優(yōu)化了系統(tǒng)操控參數(shù),提高了設(shè)備可靠性,同時,有效治理了現(xiàn)場跑冒滴漏問題,1-10月,永登公司1、2號水泥磨綜合臺時產(chǎn)量較去年同期提高了52.6噸,提升幅度達62.34%;工序電耗降低了25.76%,創(chuàng)歷史最好水平。
二是加大生產(chǎn)線信息技術(shù)改造力度,提高公司信息化、智能化水平。對漳縣公司2號水泥窯實施了智能優(yōu)化專家系統(tǒng)改造,經(jīng)測試,噸熟料標準煤耗降低了1.5千克,熟料實物煤耗降低了2.21千克,熟料工序電耗降低了0.6千瓦時,系統(tǒng)運行更加穩(wěn)定。在古浪公司實施了水泥企業(yè)能源管理中心建設(shè),實時監(jiān)控生產(chǎn)用能狀況,實現(xiàn)了企業(yè)用能管理的可視化。12家子公司實施并使用了磅秤無人值守系統(tǒng),該系統(tǒng)集一卡通、汽車衡、軌道衡集中計量功能為一體,實現(xiàn)了從采購、生產(chǎn)到銷售全過程計量管理的網(wǎng)絡(luò)化、信息化和自動化,不僅降低了成本費用,還提高了工作效率。
三是實施環(huán)保技術(shù)改造升級,實現(xiàn)清潔生產(chǎn)、綠色發(fā)展。公司對永登、隴南、成縣、漳縣、夏河公司污水處理系統(tǒng)進行增容升級改造,確保生產(chǎn)污水達到排放標準。另外不僅對系統(tǒng)內(nèi)所有熟料生產(chǎn)線配置了噴氨脫硝系統(tǒng),減少氮氧化物排放,還率先在漳縣公司2號水泥窯試用ICE智能脫硝控制系統(tǒng),穩(wěn)定氮氧排放濃度,減少氨水用量。經(jīng)測算,今年5-10月,漳縣公司2號水泥窯氨水用量與去年同期相比降低了15.7%。
2017年,祁連山水泥集團將進一步加大技術(shù)改造投入力度,提升現(xiàn)有生產(chǎn)線運行水平。擬投資3.2億元實施161項技術(shù)改造項目,主要包括永登公司1、2號水泥窯和生料立磨系統(tǒng)節(jié)能改造,夏河公司2號、隴南公司、文縣公司水泥窯節(jié)能降耗改造,青海、古浪、隴南、民和公司中子在線分析生料自動配料系統(tǒng)應(yīng)用等。并將繼續(xù)推動實施生料磨、煤磨、水泥磨自動化控制系統(tǒng)應(yīng)用,水泥企業(yè)能源管理系統(tǒng)建設(shè)等項目,通過技術(shù)改造切實提高公司生產(chǎn)線的裝備水平、自動化、智能化運行水平,為提升公司市場競爭力奠定基礎(chǔ)。
編輯:孔雪玲
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