窯頭燃燒器的使用經(jīng)驗(yàn)
??費(fèi)縣沂州水泥有限公司現(xiàn)有兩條Φ4.8m×74m回轉(zhuǎn)窯,分別于2008年12月和2010年10月投產(chǎn)。所用的窯頭煤粉燃燒器是皮拉德公司(Pillard)剛轉(zhuǎn)讓給法孚皮拉德公司(Fivespillard)時(shí),后者生產(chǎn)的Rotaflam型四風(fēng)道煤粉燃燒器。該燃燒器雖然也稱為Rotaflam型,可是既與皮拉德公司的原Rotaflam型不同,也與法孚皮拉德公司后來的Novaflam型三風(fēng)道煤粉燃燒器不同。在使用中出現(xiàn)不少問題。為此,該公司更換了燃燒器?,F(xiàn)將兩種燃燒器的使用情況及經(jīng)驗(yàn)作一總結(jié),以供參考。
??1?原燃燒器的基本情況
??1.1?燃燒器的頭部結(jié)構(gòu)
??燃燒器的頭部結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1?燃燒器的頭部結(jié)構(gòu)
??可以看出,我公司燃燒器與皮拉德公司的原Rotaflam型燃燒器相比較,除頭部結(jié)構(gòu)去掉攏焰罩之外,其他如風(fēng)道和通道數(shù)量、排列順序和結(jié)構(gòu)基本雷同。顯然,這是法孚皮拉德公司剛從皮拉德公司轉(zhuǎn)接過來時(shí)的過渡產(chǎn)品。
??1.2?配風(fēng)及操作表壓
??燃燒器的配風(fēng)列于表1。
??表1?煤風(fēng)和凈風(fēng)羅茨風(fēng)機(jī)的主要參數(shù)
??實(shí)際操作參數(shù):
??按要求,在操作時(shí)外風(fēng)表壓控制在24kPa左右,可實(shí)際上我公司兩條線在操作時(shí)的表壓值如表2所列,表中的噴出速度和推力是核算出來的。
表2?操作時(shí)燃燒器上壓力表的表壓
??1.3?所用煤質(zhì)的工業(yè)分析、水分和細(xì)度
??該公司一直使用優(yōu)質(zhì)煙煤,其工業(yè)分析、水分和細(xì)度列于表3中。
表3?公司使用煤質(zhì)工業(yè)分析、水分和細(xì)度
??2?原燃燒器存在的問題及其分析
??2.1?火焰成形不好,推力和剛度不足
??從燃燒器頭部結(jié)構(gòu)看,這種燃燒器為了解決皮拉德公司原同型號(hào)燃燒器攏焰罩磨損過快的問題,將攏焰罩去掉。這就失去對(duì)火焰射流根部收攏的作用,使火焰射流角增大。從設(shè)計(jì)理念上看,這種燃燒器采用的是大風(fēng)量低噴出速度的設(shè)計(jì)理念。由表1和表2可見,雖然一次風(fēng)量很大,但噴出速度很低,造成火焰射流的推力和剛度不足,火焰不穩(wěn)定。由以上兩個(gè)因素,導(dǎo)致火焰分散無力,熱力不集中,使窯前溫度提不高,出窯熟料溫度低,二、三次風(fēng)溫降低。因此對(duì)熟料良好燒成、分解爐升溫和窯頭余熱發(fā)電系統(tǒng)的良好運(yùn)行都產(chǎn)生很大的不利影響且存在惡性循環(huán)現(xiàn)象。
??2.2?對(duì)煤質(zhì)和喂煤喂料的波動(dòng)適應(yīng)能力差,操作難度大
??當(dāng)煤質(zhì)稍微變差,喂煤和生料來料稍微不穩(wěn)定時(shí),火焰就更不穩(wěn)定。經(jīng)常出現(xiàn)兩種情況:一種是煤粉在窯前局部燃燒,火焰高溫區(qū)集中在距窯口3~5m處,出現(xiàn)峰值溫度,不僅損傷窯皮,縮短耐火磚的使用壽命,同時(shí)使窯皮減短,影響熟料的產(chǎn)質(zhì)量;而且還會(huì)造成NOx的生成量增大。另一種是有時(shí)會(huì)出現(xiàn)煤粉不完全燃燒現(xiàn)象,煤粉后燃嚴(yán)重,導(dǎo)致窯尾和煙室溫度增高,窯前溫度降低,熟料煅燒情況變差。以上兩種情況出現(xiàn)時(shí),都給穩(wěn)定操作帶來很大困難,一時(shí)半會(huì)調(diào)整不過來,增大了操作難度。
??2.3?熟料結(jié)粒不均勻,大顆粒熟料燒不透
??由于火焰發(fā)散而不穩(wěn)定極易損傷窯皮,使窯皮長度變化頻繁,表面既不堅(jiān)固又不平整,所以熟料結(jié)粒不好、不均齊,粉砂料和過大顆粒較多。過大顆粒往往燒不透,2號(hào)窯大顆粒熟料砸開后,發(fā)現(xiàn)還有未燃盡的煤粉存在。這種現(xiàn)象不僅使熟料熱耗增高,而且影響熟料質(zhì)量。
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??2.4?一次風(fēng)用量過大,熟料單位熱耗高
??為與由篦冷機(jī)入窯的高溫二次風(fēng)和由篦冷機(jī)或者窯頭罩抽取到窯尾的次高溫三次風(fēng)相區(qū)別,這里將煤風(fēng)和凈風(fēng)之和,即由燃燒器噴射到窯內(nèi)的冷風(fēng)或常溫風(fēng)稱為“一次風(fēng)”。其中的煤風(fēng)一般占一次風(fēng)的三分之一,同時(shí)也有噴出速度,因而也會(huì)產(chǎn)生一定的推力。
??眾所周知,一次風(fēng)過大有百害而無一利。
??1)一次風(fēng)過大時(shí)必然少用篦冷機(jī)的高溫二次風(fēng),既影響篦冷機(jī)的熱效率,又影響二、三次風(fēng)溫的提高,因而使熟料熱耗增高或浪費(fèi)煤。
??2)一次風(fēng)過大之后,使窯內(nèi)的廢氣量增大,從窯尾排出廢氣的熱損失增大,也會(huì)造成熟料熱耗增高或者費(fèi)煤。多條生產(chǎn)線的熱工標(biāo)定結(jié)果顯示,窯尾排出廢氣的熱損失約占熟料單位熱耗的20%~29%。
??3)因一次風(fēng)是冷風(fēng),過大之后影響煤粉的燃燒速率和燃盡率,不僅費(fèi)煤,而且還會(huì)引起不必要的工藝事故。尤其對(duì)燒低質(zhì)煤(劣質(zhì)煤、低揮發(fā)分煤、無煙煤等)的影響更大。
??4)一次風(fēng)過大,會(huì)阻止窯內(nèi)的熱煙氣正常返混,不僅會(huì)降低煤粉燃燒的環(huán)境溫度,而且還會(huì)影響窯內(nèi)合理二次回流區(qū)的形成,極易影響窯皮的規(guī)整性。
??5)一次風(fēng)過大,風(fēng)中的氮、氧增大,入窯后由于溫度迅速增高,所以有害氣體CO2、SO2和NOx等都相應(yīng)增加,尤其是NOx的增加,會(huì)使脫硝系統(tǒng)的成本增大。
??6)一次風(fēng)量過大,浪費(fèi)電能。
??一次風(fēng)都是由煤風(fēng)和凈風(fēng)羅茨風(fēng)機(jī)提供的,由于羅茨風(fēng)機(jī)的風(fēng)量大,升壓選擇再不合理,就會(huì)造成所配用的電動(dòng)機(jī)功率增大。現(xiàn)以我公司的窯頭煤風(fēng)羅茨風(fēng)機(jī)為例加以說明。由表1可見,窯頭煤風(fēng)羅茨風(fēng)機(jī)在20℃時(shí)的風(fēng)量為92.4m3/min,升壓至58.8kPa,電動(dòng)機(jī)為132kW,額定電流為240A,實(shí)際運(yùn)行電流為113A,僅為額定電流的47%,還不到一半。顯然是大馬拉小車,浪費(fèi)很多電能。這是因?yàn)椴粌H風(fēng)量選大,而且升壓選高,導(dǎo)致電動(dòng)機(jī)功率過大。對(duì)于這樣5000t/d熟料生產(chǎn)線,合理的煤風(fēng)風(fēng)量應(yīng)選為50~65m3/min即可。因?yàn)槊耗ピ诟G頭,沒有很長的管路,煤粉輸送系統(tǒng)的阻力根本沒有58.8kPa,選為49kPa足夠。如是,由羅茨風(fēng)機(jī)樣本可知,電動(dòng)機(jī)功率選為75kW或90kW就足夠。75kW電動(dòng)機(jī)的額定電流約140A,比113A還大24%。這就是說,原煤風(fēng)羅茨風(fēng)機(jī),每年就多耗449400kWh的電能。如果電價(jià)按0.6元/kWh計(jì),則每年就浪費(fèi)了約27萬元。若將兩條線共6臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī)都選擇合理,輸送管路規(guī)格選用的也與羅茨風(fēng)機(jī)風(fēng)量相匹配,每年至少可省90多萬元的電費(fèi)。
??由上述可以看出,一次風(fēng)過大是我公司熟料單位熱耗高的主要原因。我公司的一次風(fēng)率經(jīng)計(jì)算高達(dá)21.5%,比性能優(yōu)良燃燒器的一次風(fēng)率12%約大了9%,造成了熟料單位熱耗高達(dá)3239kJ/kg,比同規(guī)模較先進(jìn)指標(biāo)2970kJ/kg約大了9.1%。對(duì)我公司而言,則意味著每年兩條窯多消耗4.5萬噸優(yōu)質(zhì)煙煤,同時(shí)還浪費(fèi)了大量的電能。
??3?改換燃燒器
??由于燃燒器存在上述諸多問題,我們換用了EPIC型四風(fēng)道煤粉燃燒器。
??3.1?EPIC型燃燒器頭部結(jié)構(gòu)及工作原理
??該燃燒器的頭部結(jié)構(gòu)如圖2所示。外風(fēng)采用小噴嘴噴射,旋流風(fēng)由出口直接噴出,中心風(fēng)通過板孔式火焰穩(wěn)定器噴出,中心有插入噴油槍的通道,在外風(fēng)外側(cè)采用了攏焰罩。采用高風(fēng)壓低風(fēng)量的設(shè)計(jì)理念。凈風(fēng)羅茨風(fēng)機(jī)的風(fēng)量為130m3/min,升壓為49kPa。提高外風(fēng)和旋流風(fēng)在熱態(tài)下的噴出速度,最高為280~300m/s,以形成大速差并增大火焰推力,見表4。
圖2?EPIC型燃燒器頭部結(jié)構(gòu)
表4?EPIC型燃燒器操作參數(shù)
??3.2?EPIC型燃燒器的主要特點(diǎn)
??1)由于凈風(fēng)風(fēng)量減少,可以節(jié)煤;
??2)由于噴出速度增高,外風(fēng)卷吸高溫二次風(fēng)能力增強(qiáng),火焰推力增大,火焰形狀好,可以清除煤粉后燃現(xiàn)象;
??3)采用攏焰罩,既可以保護(hù)頭部免受粉料的沖刷,以延長頭部部件的使用壽命,又可以在火焰根部起到收攏火焰的作用,進(jìn)而保護(hù)窯頭澆注料和窯皮;
??4)小噴嘴一旦磨損更換容易,大大降低了成本。
??3.3?更換準(zhǔn)備
??1)設(shè)計(jì)的需求
??為了節(jié)省資金,保留原移動(dòng)小車燃油點(diǎn)火裝置和煤粉輸送系統(tǒng),只更換了關(guān)鍵的噴煤管構(gòu)件。
??2)為了滿足供貨廠家對(duì)現(xiàn)有凈風(fēng)羅茨風(fēng)機(jī)升壓達(dá)到49kPa的要求,將凈風(fēng)羅茨風(fēng)機(jī)所配套的電動(dòng)機(jī)進(jìn)行更換。由羅茨風(fēng)機(jī)樣本可知,在風(fēng)量為204 m3/min,升壓為49kPa時(shí),電動(dòng)機(jī)的功率應(yīng)為220kW。因此,將原有的132kW的電動(dòng)機(jī)更換為220kW的電動(dòng)機(jī),轉(zhuǎn)數(shù)未變,仍為1450r/min。
3.4?更換后使用情況
??EPIC型燃燒器首先在2號(hào)窯上于2014年10月1日更換使用,使用的煤粉與原來沒有變化,只是一次風(fēng)的凈風(fēng)羅茨風(fēng)機(jī)參數(shù)有所變化,見表5。
表5?改換燃燒器前后凈風(fēng)羅茨風(fēng)機(jī)主要參數(shù)的變化
注:①表中數(shù)值前標(biāo)有“+”號(hào)者表示提高或增大;
②表中風(fēng)量的數(shù)值均指在20℃時(shí)的風(fēng)量值。
??改后,窯運(yùn)行比較穩(wěn)定,在產(chǎn)量不降低的情況下,熟料3d抗壓強(qiáng)度提高了1MPa,熟料質(zhì)量也比較穩(wěn)定,煤耗有所降低,消除了煤粉后燃現(xiàn)象。但窯皮縮短,由原來的24m降到了20m。顯然稍短,存在短焰急燒現(xiàn)象,經(jīng)過一段時(shí)間調(diào)整,已有改觀,但還需要時(shí)間摸索。
編輯:俞垚伊
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