窯頭飛砂料的處理及篦冷機頂部接料裝置
登封市嵩基水泥有限公司4 500t/d生產(chǎn)線自2012年以來,窯頭飛砂料一直比較多,飛砂料從窯門下的縫隙落入篦冷機頂部。為避免篦冷機頂部被壓塌,每隔幾天就需要清理一次頂部積料。
1 窯頭產(chǎn)生飛砂料的原因分析
1)原燃材料中硫堿含量較高,見表1。
表1 原、燃材料中硫堿含量
2)熟料SM值和IM值偏高,熟料液相量偏低,液相黏度大,很難形成C3S。熟料率值見表2。
表2 熟料的率值
3)操作不當,采用粗短的火焰急燒,燃燒器內(nèi)風閥門開度70%,外風閥門開度30%,內(nèi)風比外風偏大。
4)冷卻用風不當,篦冷機一室冷卻風機由原來的風壓8000Pa、風量27000m3/h,改為風壓11000Pa、風量35000m3/h。改造前后閥門均全開,導致改造后一室用風過大,冷卻風將一室篦床上熟料吹穿,細料被二、三次風帶起,形成飛砂料。
2 調(diào)整措施
1)避免用高堿、高鎂原料和高硫燃煤,控制進廠原燃材料的質(zhì)量,降低有害成分含量(見表1)。
2)降低熟料SM值和IM值(見表2)。
3)調(diào)整燃燒器內(nèi)風開度至80%,外風開度至60%,延長火焰長度。
4)將篦冷機一室冷卻風機閥門開度控制在60%。
5)提高煤粉質(zhì)量,將煤粉水分由2.5%降至2.0%,煤粉80μm篩余由4.5%降至3.5%。
3 篦冷機頂部接料裝置
調(diào)整后,窯頭飛砂料減少了近一半。為便于清理飛砂料和防止高溫飛砂料燒損窯門下傳動輪,影響窯門開關(guān)。在篦冷機頂部即窯門正下方,焊接一個寬約1.5m(略寬于窯門經(jīng)常落料區(qū)域)、傾斜45°的三角形接料簸箕,作為接料裝置,見圖1。在篦冷機頂部窯門落料正前方1m處中間位置開一個Ф50mm的下料孔,在接料簸箕底部增設(shè)1個鎖風箱(見圖2),將下料孔罩住,鎖風箱與接料簸箕連接處設(shè)一個重錘閥板。有積料時,閥板在積料重力作用下打開(B位置),飛砂料從下料孔落入篦冷機內(nèi),飛砂料落完后,閥板在自身重力作用下關(guān)閉(A位置),既避免了篦冷機漏風,又達到了自動接收、排放窯門飛砂料的目的。
圖1 接料裝置示意
圖2 鎖風箱結(jié)構(gòu)示意
此接料裝置解決了篦冷機頂部飛砂積料的清理問題,減輕了現(xiàn)場員工的勞動強度,確保了現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生。
編輯:俞垚伊
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