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喜訊!山東首條高溫中塵SCR實現(xiàn)NOx排放持續(xù)穩(wěn)定低于45mg/Nm3且氨逃逸不超3ppm

浙江大維高新技術(shù)股份有限公司 · 2020-06-29 14:28 留言

氮氧化物排放穩(wěn)定<45mg/Nm3、氨逃逸<3ppm、二氧化硫<10mg/Nm3、顆粒物<5mg/m3,所有指標(biāo)達(dá)到煙氣超低排放要求。日前,在章丘華明水泥有限公司的水泥熟料生產(chǎn)線,窯尾煙氣污染物達(dá)到超低排放指標(biāo)已穩(wěn)定運行了近兩個月。

這也是山東省首條氮氧化物排放穩(wěn)定控制在50mg/Nm3以下的水泥熟料生產(chǎn)線,排放濃度較山東省目前重點地區(qū)排放標(biāo)準(zhǔn)(100mg/Nm3)下降了50%以上,開創(chuàng)了山東地區(qū)的污染物超低排放新紀(jì)元。

章丘華明水泥有限公司目前擁有一條日產(chǎn)1000噸熟料生產(chǎn)線,作為山東省濟南市章丘區(qū)唯一的水泥企業(yè),具有近半個世紀(jì)的水泥生產(chǎn)歷史,濟南當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門要求自2020年起NOx排放指標(biāo)<100mg/Nm3,章丘華明積極響應(yīng),率先提出了“脫硝改造必須滿足NOx<50mg/Nm3,氨逃逸達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)”的環(huán)保理念。

企業(yè)經(jīng)過近一年的技術(shù)考察、論證、公開招標(biāo),最終確定了由浙江大維高新技術(shù)股份有限公司承接華明水泥廠的高溫中塵SCR項目。

高溫中塵SCR項目主要包括高溫電除塵器、SCR反應(yīng)器兩部分構(gòu)成,其中高溫電除塵器的核心元件均由浙江大維高新技術(shù)股份有限公司自主研發(fā)生產(chǎn)。

本項目自設(shè)計、施工、調(diào)試,歷經(jīng)近100天時間,在華明水泥廠的鼎力支持與配合下,于4月26日SCR系統(tǒng)開始正式投用。

高溫電除塵+SCR系統(tǒng)一經(jīng)投運,脫硝效率顯著提高,氨逃逸得到有效控制。氮氧化物排放最低可達(dá)到5mg/Nm3、氨逃逸最低至0.12ppm,電除塵器及SCR系統(tǒng)運行安全可靠,對水泥工藝系統(tǒng)沒有不良影響,截止到目前一直持續(xù)穩(wěn)定運行中。

改造前采用尿素顆粒脫硝,氮氧化物排放不能實現(xiàn)<100mg/m3的指標(biāo),并且脫硝成本高達(dá)20元/噸熟料,改造后氨水用量僅為350L/h(備注:采購8%-10%濃度的廢氨水),電除塵+SCR系統(tǒng)每小時新增電耗245kwh(含空壓站電耗),高溫風(fēng)機每小時新增電耗98kwh,折合催化劑更換費用,華明水泥噸熟料綜合脫硝成本總計不超過5元(含SNCR運行費用,按日產(chǎn)1000t/d產(chǎn)量進行計算)。

章丘華明水泥有限公司的高溫中塵SCR脫硝改造項目,不僅實現(xiàn)了節(jié)約氨水用量,降低脫硝成本,滿足環(huán)保超低排放要求,解決氨逃逸超標(biāo)等問題,更帶來不可估量的社會效益,一舉實現(xiàn)經(jīng)濟和社會效益雙豐收。

編輯:梁愛光

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